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    延安能化攻克ACO装置运行难题

       2020-03-13 1110
    导读

      3月8日,延长石油延安能化公司轻油加工装置(ACO)首次连续运行达到3个月,乙烯、丙烯产量分别为2.2万吨和1.79万吨,双烯收率

      3月8日,延长石油延安能化公司轻油加工装置(ACO)首次连续运行达到3个月,乙烯、丙烯产量分别为2.2万吨和1.79万吨,双烯收率从原来的43%提升至50%以上。

      该公司40万吨/年轻油加工综合利用装置采用国外引进技术,技术含量高、流程复杂、操作难度大,2018年9月投料试车。但受原料性质变化等因素,催化剂性能未达预期,反应油气急冷器结焦影响,装置无法长周期满负荷运行,双烯平均收率远低于设计值59.5%,影响整个系统物料平衡。

      该公司成立科技攻关小组,多次与专利商、设计院、*分析讨论,2019年10月实施了反应油气急冷器后增加油急冷器等多项技改,再生器稀相超温、反应油气急冷换热器结焦等问题均得到解决,为装置长周期安全运行提供了保障。随后通过对不同性质的原料进行优化配比,他们及时调整操作参数,合理控制反应深度,精心操作裂解炉。

      “虽然ACO装置是国内首套,开车过程极其艰辛复杂,但我们通过技术改造、优化操作、精细管理,今后可以实现第一阶段连续运行6个月的目标。”延安能化公司轻油加工中心经理张志堂表示,目前装置运行平稳不断刷新记录,同时利用自产轻烃替代部分外购燃料油,节省外购燃料油用量,并通过调整新鲜碱液用量,日节省新鲜碱液约19吨,初步达到了降本增效的目的。

      据了解,该装置是国内首套烃类催化裂化装置,改变了以往高温蒸汽裂解的工艺路线,采用催化反应技术,在低温条件下生产乙烯、丙烯等高附加值原料,降低了能耗及二氧化碳的排放。


     
    (文/小编)
     
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