5月6日上午,茂名石化热电分部动力一车间负责人卢晓斌坐在电脑前,手上的鼠标来回地划动着,他紧紧地盯着屏幕上的曲线,认真地对比一组组数据。
“数据采集系统上显示,现在的中压氮气流量是8800 标立每小时,比前几天减少了1500标立每小时。我们的试验成功了,中压氮气成功实现降压。”卢晓斌坚毅的面上露出开心的笑容。
炼油区内合资的新空分装置计划5月份开始为期30天的检修,按公司以往的做法,新空分装置检修期间,需要外购液氮进行气化以填补炼油区氮气使用的缺口,这样就会造成企业生产成本的增加。
今年来,茂名石化上下员工围绕节能降本做实做细文章,热电分部动力一车间员工主动作为,积极想办法解决新空分装置检修期间氮气不足的问题。
热电分部在公司职能部门的支持下,积极推进中压氮气优化运行、降压试验工作。他们综合评估系统使用氮气的情况,以及新空分装置检修期间氮气的缺口量,进行氮气优化、降压的可能性分析研究,制定具体的实施方案。
4月19日,试验开始实施,动力一车间操作人员在车间主管领导和工艺员的指挥下,缓慢地将炼油区氮气管网运行的压力从1.9兆帕降低到1.8兆帕运行,实时监控管网的运行情况,观察中压氮气的流量,与生产调度实时沟通,了解生产装置的实时反馈,确保装置的正常平稳生产不受影响。
第一天降压试验的情况比较理想,降压后管网运行平稳,生产装置运行正常,用氮没有受到影响。
接下来,他们继续实施中压氮气的优化、降压,压力从1.9兆帕降到1.8兆帕、再降到1.7兆帕,每次降低,都平稳运行三五天后再降。4月25日,压力降到1.6兆帕,氮气的流量降到了9000标立每小时以下。系统平稳运行了一个多星期,从数据采集系统中显示的数据来看,降压后氮气流量稳定在8800标立每小时,既能确保氮气管网的稳定,又能满足炼油区生产装置用氮气的需要,降压试验成功了。
炼油区中压氮气降压运行后,减少现有中压氮气消耗约1500标立每小时,每月可以节约中压氮气成本52.9万元。