10月份以来,马钢煤焦化公司能源分厂锅炉系统通过优化工艺操作流程,对锅炉蒸汽用户使用情况进行数据分析,找出更为科学的运行方式,提升锅炉效率、降低锅炉能耗,取得了良好效果。
据了解,煤焦化公司能源分厂拥有两套35t/h燃气锅炉装置,需要调节的参数受内、外部干扰因素较多,要保证锅炉安全高效运行,必须增加设备的利用率,才能实现锅炉在稳定与波动工况条件下均经济运行。
为此,技术人员首先克服煤气压力的多变性,给操作带来的不利影响,始终坚持以高炉煤气为主燃料的生产宗旨,同时优化燃烧工况,在安全运险工况下,提高机组效率,燃烧调整为尽可能少使用或不使用焦炉煤气,进一步减少大气污染;其次,根据锅炉燃烧系统、换热系统和配风系统等三个主系统的运行参数,有针对性地对锅炉运行特性与烟气含氧量进行试验,得出炉膛出口烟气含氧量的最优化运行参数,合理配送比、引风机风量,使锅炉送、引风机在节电、降噪状态下运行,实现了经济燃烧的优化配置,减少了锅炉烟温热损失,进而达到提高锅炉燃烧效率的目的。