• 全国 [切换]
  • 亿企商贸

    扫一扫关注

    优化改造水泥磨技术,实现增产降耗

       2015-12-18 6870
    导读

    随着经济的发展,市场对水泥品种的需求越来越高。为了适应这种形势,红星机器为了提高产品标号,稳定生产425号及以上水泥,普遍

     随着经济的发展,市场对水泥品种的需求越来越高。为了适应这种形势,红星机器为了提高产品标号,稳定生产425号及以上水泥,普遍采用了高饱和比配料方案。由于立窑煅烧工艺本身存在的弱点,熟料中游离氧化钙含量偏高。提高饱和比值以后,要降低熟料中游离氧化钙的含量就更困难。

    随着立窑水泥技术的发展,大量的新技术应用到立窑水泥生产工艺中,一些管理水平较高的企业,产品标号高、质量稳定,已达到足以与回转窑水泥媲美的程度,但大多数的小型立窑水泥厂仍然存在着标号低、质量不稳定的弱点,尤其是立窑水泥的“冬季病”一直是困扰广大立窑水泥工作者的难题。因此改造水泥磨技术刻不容缓。

    我们将水泥细度的控制指标进行了调整,即由原来的5%~8%调整为3%~5%。这个措施对稳定和提高产品质量有明显的效果。不过,磨机的生产能力下降幅度较大。如何在保证产品质量的前提下,提高水泥磨的生产能力就成为摆在我们面前的新问题。

    红星机器提出了这样的技术改造方案,将原2.2万t生产线上闲置的一台Φ1.5m×5.7m球磨机安装在Φ2.2m×6.5m磨机的一侧,选粉机选出的粗粉进入小磨机进行粉磨,成品同选粉机选出的成品一道由提升机、螺旋输送机送入成品库。由于产品质量的提高,水泥中混合材的掺加量由原来的30%提高到35%,平均提高了5%。

    通过以上对水泥磨技术的改造实现了水泥增产降耗的目标,同时也进一步改善了水泥的安定性,有效地克服了小水泥的“冬季病”,在广大用户中赢得了良好的声誉。

    水泥磨技术的改造实现了水泥增产降耗的目标:http://www.zhisha.cn/xwzx/n1359.html

     
    (文/小编)
     
    反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0 评论 0
    0相关评论
    免责声明
    • 
    本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://news.eeeqi.net/show-16766.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
     

    2B SYSTEM All Rights Reserved 本平台由浙江到门口科技有限公司运营与监管

    浙ICP备17023505号-1公网安备浙公网安备33100402331026号号