1、轴承重新选型
由上可知,破碎机轴承失效主要是其承载能力不足造成的,因此选用轴承必须考虑以下几点:
(1)能承受较大的径向载荷和一定的轴向载荷。
(2)能承受交变载荷,并有很好的调心能力。
(3)经济和拆装方便,且机组和转轴的结构基本保持不变。
我们在总结以往的经验和简单负荷核算的基础上,决定选用SKF产的调心滚子轴承22313EK,配套使用紧定锥套H2313和轴承座SNH613TS。
新选用的轴承承载能力和综合性能大大提高。另外,该轴承主要承受径向负荷,同时也能承受一定的轴向负荷;由于轴承有双列球面滚子,外圈滚道为球面形,具有调心性能,对交变载荷和冲击载荷有很好的调节能力,因而不易受轴与轴承箱角度对准误差或轴弯曲的影响。安装时通过锥套(锥度1∶12)沿锥度配合表面移动内圈,可微量调整轴承的径向游隙,还可适当调整轴向定位,并且拆装方便、迅速。另外,轴承外圈上设计有环状油槽及油孔,便于轴承有效润滑,可随时加注润滑脂。
2、轴承座密封和轴承支架的改进
破碎机原先轴承座采用毛毡密封,石灰石粉尘容易进入轴承腔,现在我们利用压缩空气密封,在新轴承座两端增设铜密封梳齿(直径为0.4~0.5mm,水平剖分,便于拆装、更换)。这样既有效防止石灰石粉尘污染润滑脂,又对轴承起到一定的冷却作用。并且,根据新轴承箱和现场实际尺寸,在保证破碎机转子轴向、径向位置不变的基础上,重新设计、制作轴承支架。由于采用空气冷却,轴承座设计不带冷却水腔,这样仅一天就可以节省近20t的循环冷却水。同时考虑到足够的刚性要求,采用筋板加强。
3、改造效果
对2#破碎机进行改造,投用后运行正常(前/后端温度分别为53/47℃,振值为2.1/2.3mm/s)。观察运行2周后,陆续对1#、3#破碎机也进行相同的改造。3台破碎机正常运行后,石灰石粉的产量达到300t/d左右,不仅满足了电站正常的运行要求,还保证了必要的日库存量(200t以上)。
移动破碎机:http://www.izhisha.com/productlist/p76.html